布袋除塵器由上箱體、中箱體、下箱體組成,上箱體由反吹風道、氣缸、推桿、反吹風入口、凈氣入口、反吹風入口壓蓋、凈氣入口壓蓋等部分組成,中箱體由布袋、布袋支撐吊架、花板、前煙道和后煙道等組成,下箱體主要由沉降料斗、分布板、入口彎管、入口控制閥等組成,另外還有控制布袋除塵器清灰的程序控制儀及其控制線路。
鍋爐袋式除塵設備過濾時,氣缸1充氣,使氣缸推桿向上移動,帶動反吹風入口壓蓋9、凈氣入口壓蓋8上升,打開凈氣入口,關閉反吹風入口,除塵器內的氣流在引風機的動力帶動下,含塵氣體經入口彎管進入除塵器的布袋內,氣體從布袋的網孔之間進入到布袋以外空間,再經過凈氣入口進入到后煙道,由煙囪排入大氣中。載氟氧化鋁粉塵被截留在布袋的內表面。當粉塵在布袋內表面聚集到一定程度時,程序控制儀發出清灰指令,氣缸電磁閥動作,氣缸排氣,氣缸推桿回落,凈氣入口壓蓋關閉凈氣入口,反吹風入口打開,反吹風道內的反吹風經反吹風入口進入除塵器內,此時由于凈氣入口關閉,引風機提供的動力中斷,由反吹風機向除塵器內吹入與過濾氣流流向相反的逆氣流,從布袋外表面向內吹氣,將布袋壓癟,同時帶動布袋支撐吊架上的彈簧振動,二者共同作用將聚集在布袋內表面的載氟氧化鋁粉塵清理下來,落入下箱體的沉積料斗14中。

1除塵器的泄漏情況
由于凈化系統運行時間較長,除塵器長期受到氧化鋁粉的磨損,除塵器的各個單體室的隔板、前煙道、后煙道、反吹風道等處經常發生泄漏,嚴重影響除塵器的正常運行和除塵效率。
1.1前煙道與各單體室之間的隔板處泄漏前煙道與各單體室之間的隔板,在氧化鋁粉的長期研磨下,鋼板變薄,焊接部位經常被磨穿、磨透,造成前煙道與各單體室之間串通,單機布袋除塵器含塵氣體不經過布袋的過濾,從泄漏點直接進入除塵布袋周圍的凈氣中,造成氧化鋁粉被直接排放進至大氣中,降低除塵器的除塵效率。
1.2前、后煙道之間的泄漏
除塵器的前、后煙道內流動的分別是 凈化除塵前后的含塵氣體和干凈氣體,前、后煙道之間的隔板在受氧化鋁的磨蝕后,鋼板的強度降低,焊接部位經常被磨穿、磨透;同時由于前后煙道內氣流的振動作用,使前、后煙道之間的鋼板經常被撕裂,焊接部位振動開焊,前、后煙道串通,凈氣與含塵氣體之間形成短路,含塵氣體不經過布袋直接進入后煙道,增大凈氣中氧化鋁的濃度,降低除塵效率,增加原材料的飛揚損失。
1.3反吹風道與各單體室之間的泄漏
由于除塵器長期運行,反吹風道鋼板強度降低,在反吹風氣流的振動作用下,反吹風道時常出現撕裂、焊接部位開焊裂口的現象,引起反吹風道與各單體室之間串風、漏風,造成反吹風泄漏損失,反吹風壓力、風量降低,降低反吹清灰效果,對布袋的清灰不徹底,增大布袋除塵器的阻力損失,使系統的負壓損失增加,降低電解槽集氣罩內的負壓,降低電解廠房的集氣效率。
1.4單體室底板的泄漏
在氧化鋁的磨蝕作用下,除塵器單體室的底板經常被磨穿、磨透,含塵氣流與凈氣氣流之間形成短路,造成含塵氣體不經過布袋的過濾直接進入到凈氣中,使凈化后的排放氣體中氧化鋁濃度增加,增加氧化鋁原料的飛揚損失。
2除塵布袋的損壞
在脈沖單機布袋除塵設備運行過程中,經常會出現除塵布袋破損、脫離的現象,含塵氣體直接從布袋破損處或脫離口處進入到凈氣中,使大量的氧化鋁不經過布袋的過濾而直接隨凈氣排放至大氣中,增大了煙囪排放氣體中的氧化鋁含量。造成布袋破損、脫離的主要原因有以下幾個方面:①達到使用年限的布袋未及時更換,布袋濾料的性質發生變化,強度降低,在氣流的作用下,布袋發生自然損壞。②由于除塵布袋的骨架斷裂,骨架鋼筋刺破布袋。③凈化系統投料不均勻,長時間投料量過小或投料中斷,造成進入布袋內的煙氣溫度過高,且煙氣中的載氟氧化鋁的粘度大,茹附在布袋上不易脫落,灰無法清除,時間一長,高溫的粉塵將布袋燒壞,造成布袋破損。①布袋在安裝時卡箍未安裝緊固,受運行中氣流作用,布袋脫離。另外,若在安裝時卡箍過緊,運行過程中卡箍斷裂造成布袋脫離。
河北豪業環保設備有限公司(http://www.haoyehb.com)生產的產品UF單機除塵器主要由風機、箱體、排灰裝置、控制系統等組成,單機脈沖除塵器全部放在一個圓形鋼板焊制成的箱體內,結構科學、運行方便、可靠。高溫脈沖袋式除塵器濾袋上端采用彈簧脹圈形式,密封好;維修換布袋籠標準長度為6m,還可根據需要增長1-2m。大氣清灰布袋除塵器當含塵氣體由進風口進入除塵器,碰到進出風口中間的斜板及擋板,氣流便轉向流入灰斗,同時氣流速度放慢,由于慣性作用,使氣體中粗顆粒粉塵直接流入灰斗。濕式脫硫除塵器一種處理風量大、清灰效果好、除塵效率高,占地面積小,運行穩定、性能可靠,維修方便的大型除塵設備,該產品采用模塊式生產、質量穩定。