一臺(tái)高性能、運(yùn)轉(zhuǎn)良好的脈沖袋式除塵器,不僅除塵效率高,而且運(yùn)行阻力應(yīng)保持在1200Pa以下。如果鍋爐單機(jī)除塵器清灰時(shí)不能將粘附在濾袋上的粉塵有效去除,粉塵在濾袋外表面逐漸堆積堵塞而糊袋,不僅使濾袋容易破損,而且使除塵器的運(yùn)行阻力增高,除塵風(fēng)機(jī)的運(yùn)行負(fù)荷加大,造成運(yùn)行費(fèi)用增加。根據(jù)除塵器在運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題,有針對(duì)性的解決;例如:除塵器出入口壓差大,煙塵排放濃度超標(biāo),在運(yùn)行中無(wú)法徹底解決;雖然設(shè)計(jì)時(shí)能離線處理,但在實(shí)際運(yùn)行中很難處理,為了徹底解決除塵器出入口壓差大,煙塵排放濃度超標(biāo)等問(wèn)題,確保鍋爐煙塵達(dá)標(biāo)排放,提高鍋爐運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性,利用停爐機(jī)會(huì),用專用工具對(duì)濾袋進(jìn)行清灰檢漏,下面就濾袋清灰檢漏的方法、濾袋材質(zhì)的要求以及處理后的效果作如下闡述:
1清灰檢漏的方法
1.1清灰

目前清灰為脈沖噴吹清灰及停爐后人工清灰,特別是 糊袋情況下,噴吹清灰不能徹底處理;人工清灰只能把濾袋抽出進(jìn)行抖落灰塵,這種人工清灰會(huì)對(duì)布袋造成二次損壞。用專用工具將逐條布袋檢查并采用壓縮空氣進(jìn)行袋內(nèi)噴吹和袋外吹掃,極大修復(fù)布袋基布的透氣孔以恢復(fù)過(guò)濾效能。
1.2布袋的檢漏
對(duì)于布袋的檢漏,原有方式用強(qiáng)光手電探照檢測(cè),因布袋直徑及長(zhǎng)度的特殊情況,用強(qiáng)光手電探照不可能完全實(shí)現(xiàn)整條布袋檢漏。用專用熒光粉全面排查除塵布袋、花板、提升閥、旁路閥及殼 體等可能存在的煙氣漏流。在清灰工作結(jié)束并具備條件后開(kāi)始熒光粉檢漏試驗(yàn)。
2采用新材料,提高除塵可靠性
除塵布袋的面料和設(shè)計(jì)應(yīng)盡量追求高效過(guò)濾、易于粉塵剝離;除塵布袋的選用至關(guān)重要,氣體的溫度,潮濕度和化學(xué)性,顆粒大小,含塵濃度,過(guò)濾風(fēng)速,清灰檢漏方式等因素,直接影響單機(jī)布袋除塵設(shè)備的除塵效果;我公司原有布袋設(shè)計(jì)選用進(jìn)口PPS材質(zhì)纖維、PPS材質(zhì)纖維和表面使用PTFE熱熔式覆膜處理兩種;鑒于對(duì)今后煙氣排放濃度的要求,根據(jù)我公司機(jī)組現(xiàn)有工況,經(jīng)對(duì)科研院所及同類型電廠咨詢了解,用新型材料布袋替代原有布袋,新材質(zhì)為PPS/PPS551MPSC'S30,布袋表面均有混紡超細(xì)纖維<;MPS>;,并經(jīng)過(guò)電火花處理,提高了過(guò)濾精度,增強(qiáng)了抗酸堿腐蝕、抗化學(xué)性。對(duì)新材質(zhì)布袋的使用,我公司在每個(gè)大修期進(jìn)行更換一次,縮短使用周期,確保除塵效率。
3采用新工藝對(duì)布袋進(jìn)行清灰及檢漏,從根本上徹底治理除塵器的排放濃度
用專用工具將逐條布袋檢查并采用壓縮空氣進(jìn)行袋內(nèi)噴吹和袋外吹掃,極大修復(fù)布袋基布的透氣孔以恢復(fù)過(guò)濾效能;布袋清灰在機(jī)組停運(yùn)后進(jìn)行;首先,打開(kāi)除塵器各個(gè)凈氣室和灰斗人孔門進(jìn)入除塵器內(nèi)部,使用強(qiáng)光手電人工檢查系統(tǒng)內(nèi)部;其次,逐個(gè)倉(cāng)室移除固定行噴吹管,抽袋測(cè)試透氣性;然后,調(diào)整清灰裝置的噴吹壓力和頻次,逐條布袋手動(dòng)噴吹,布袋內(nèi)外壁上下往復(fù)吹掃,并袋內(nèi)外基布可見(jiàn)本色;再次抽袋檢查,必要時(shí)采用延伸管進(jìn)行袋內(nèi)噴吹。
檢漏采用專用熒光粉全面排查除塵布袋、花板、提升閥、旁路閥及殼 體等可能存在的煙氣漏流。在清灰工作結(jié)束并具備條件后開(kāi)始熒光粉檢漏試驗(yàn);首先,啟動(dòng)引風(fēng)機(jī)并將入口擋板開(kāi)度調(diào)整至怕%,現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)壓-600Pa;風(fēng)機(jī)保持穩(wěn)定運(yùn)行,人工從煙道效率測(cè)孔處快速均勻注入熒光粉;其次,風(fēng)機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行5min后停運(yùn),煙氣通道封閉;然后,30min后逐個(gè)打開(kāi)凈氣室人孔門,佩戴熒光眼鏡并使用專用熒光燈查漏、記錄和處理。熒光粉查漏的兩大技術(shù)要領(lǐng):一是 熒光粉注入量的計(jì)算,用量過(guò)多或者過(guò)少均增加查漏工作難度甚至造成二次污染;二是 風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)長(zhǎng)和擋板導(dǎo)葉開(kāi)度控制,風(fēng)量風(fēng)壓合適才能確保全面查漏。
4加強(qiáng)管理,確保除塵器達(dá)標(biāo)運(yùn)行
我公司把除塵系統(tǒng)納入一類設(shè)備管理;加強(qiáng)對(duì)除塵系統(tǒng)的管理與監(jiān)控,做好設(shè)備巡查記錄,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理,防止設(shè)備帶故障運(yùn)行造成故障范圍擴(kuò)大,影響除塵效率。
啟動(dòng)機(jī)組時(shí),精心調(diào)整風(fēng)量,縮短燃油時(shí)間,避免油霧附著在布袋上,造成糊袋現(xiàn)象,影響除塵效率。
定期對(duì)煙塵濃度檢測(cè),對(duì)比分析運(yùn)行狀況,有針對(duì)性地處理除塵系統(tǒng)故障,使除塵效率達(dá)到預(yù)期效果。
5效果
在布袋清灰后的預(yù)期效果除塵器系統(tǒng)差壓預(yù)計(jì)降低200-500P;脈沖單機(jī)除塵設(shè)備在同等工況條件下引風(fēng)機(jī)電流減小,節(jié)約了能源;極大地恢復(fù)布袋除塵能力。用熒光粉檢漏后的預(yù)期效果能夠全面徹底排查除塵布袋及除塵室的泄漏點(diǎn),確保煙塵排放濃度達(dá)到要求的指標(biāo)(小于30mg/m3)。
布袋除塵器采用以上新工藝較傳統(tǒng)的檢修方法具有明顯降低差壓,顯著提高除塵效率,同時(shí)能將除塵器本體的滲漏點(diǎn)控制在較好水平滿足排放濃度。
河北豪業(yè)環(huán)保設(shè)備有限公司(http://www.haoyehb.com)生產(chǎn)的產(chǎn)品XMC型脈沖單機(jī)除塵器主要由風(fēng)機(jī)、箱體、排灰裝置、控制系統(tǒng)等組成,單機(jī)脈沖除塵器全部放在一個(gè)圓形鋼板焊制成的箱體內(nèi),結(jié)構(gòu)科學(xué)、運(yùn)行方便、可靠。長(zhǎng)袋離線脈沖除塵器濾袋上端采用彈簧脹圈形式,密封好;維修換布袋籠標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度為6m,還可根據(jù)需要增長(zhǎng)1-2m。洗煤廠氣箱脈沖除塵器當(dāng)含塵氣體由進(jìn)風(fēng)口進(jìn)入除塵器,碰到進(jìn)出風(fēng)口中間的斜板及擋板,氣流便轉(zhuǎn)向流入灰斗,同時(shí)氣流速度放慢,由于慣性作用,使氣體中粗顆粒粉塵直接流入灰斗。焦化廠除塵器一種處理風(fēng)量大、清灰效果好、除塵效率高,占地面積小,運(yùn)行穩(wěn)定、性能可靠,維修方便的大型除塵設(shè)備,該產(chǎn)品采用模塊式生產(chǎn)、質(zhì)量穩(wěn)定。