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SBR運(yùn)行中污泥膨脹的發(fā)生與控制

發(fā)布時(shí)間:2016/11/25 來源:中國(guó)新技術(shù)新產(chǎn)品

摘要:污泥膨脹是傳統(tǒng)活性污泥法運(yùn)行過程中普遍存在的問題,引起膨脹的原因90%以上是由絲狀菌的過度生長(zhǎng)造成的。SBR工藝不易發(fā)生污泥膨脹,但并不排除其發(fā)生的可能性....
摘要:污泥膨脹是傳統(tǒng)活性污泥法運(yùn)行過程中普遍存在的問題,引起膨脹的原因90%以上是由絲狀菌的過度生長(zhǎng)造成的。SBR工藝不易發(fā)生污泥膨脹,但并不排除其發(fā)生的可能性。在實(shí)際操作中,應(yīng)對(duì)廢水水質(zhì)、運(yùn)行條件和絲狀菌過度生長(zhǎng)之間的關(guān)系予以重視,充分利用工藝優(yōu)勢(shì)加以調(diào)整,就能解決污泥膨脹的問題。


典型SBR處理系統(tǒng)采用時(shí)間分割的操作方式替代傳統(tǒng)的空間分割方式。在流程上只設(shè)一個(gè)反應(yīng)池,兼行水質(zhì)水量調(diào)節(jié)、微生物降解有機(jī)物和混合液分離等功能。SBR按間歇曝氣方式運(yùn)行,每個(gè)周期的循環(huán)過程包括進(jìn)水、混合、曝氣、沉降、排放、空置等階段。本文主要研究了SBR處理系統(tǒng)運(yùn)行過程中,污泥膨脹所產(chǎn)生的發(fā)生與控制方法。舉例某廠污泥膨脹后,所采取的具體措施。

1污泥膨脹的發(fā)生和控制

由于某廠生產(chǎn)工藝調(diào)整,使排入處理站區(qū)的廢水濃度提高,CODCX上升至1600~1800m#L。一段時(shí)間后,SBR池的污泥顏色開始變暗,出水中出現(xiàn)較多難以沉降的細(xì)碎污泥絮體。但依然可以滿足排放要求,未能引起足夠重視并采取進(jìn)一步措施。

1.1污泥膨脹發(fā)生

一個(gè)月后,2座SBR池幾乎同時(shí)出現(xiàn)突發(fā)性污泥膨脹,SVI猛增至320-360,污泥完全變黑,泡沫現(xiàn)象嚴(yán)重。鏡檢發(fā)現(xiàn):原來呈塊狀的菌膠團(tuán)已完全解體,一根根絲狀球衣細(xì)菌大量交錯(cuò)叢生。解體了的污泥絮體散落其中;曾經(jīng)活躍的蓋纖蟲、鐘蟲等原生動(dòng)物已不見蹤跡,系統(tǒng)明顯處于缺氧狀態(tài)。

1.2污泥膨脹原因分析

每天的工作記錄表明,在調(diào)節(jié)池用80%的NaOH溶液通過pH指示調(diào)節(jié)儀自動(dòng)調(diào)節(jié)pH值在

6.0-8.0,同時(shí)按比例投加營(yíng)養(yǎng)鹽(尿素和磷肥),曝氣池的DO值為2.0--4.5 mg/L、水溫為20-25℃(由于采用鼓風(fēng)機(jī)曝氣,即使是冬季仍能保持較高水溫)條件下運(yùn)行時(shí),鏡檢沒有發(fā)現(xiàn)污泥內(nèi)部有缺氧跡象,即解體的污泥絮體呈黃褐色(中心無缺氧變黑的區(qū)域),輪蟲和線蟲等后生動(dòng)物活躍,說明溶解氧的傳遞和滲透性良好,不存在微觀狀態(tài)中的缺氧。可見上述因素不是引起污泥膨脹的主要原因。

雖然進(jìn)水濃度持續(xù)降低,但其變化的梯度并不大,亦不可能造成沖擊負(fù)荷。值得注意的是,由于排泥管堵塞,一段時(shí)期以來各SBR池的排泥量一直偏低(有時(shí)甚至不排泥),此時(shí)的MISS高達(dá)6500--7000mg/L。即使將原來的三池改為兩池運(yùn)行,較少的來水仍使每池的實(shí)際處理量只有設(shè)計(jì)水量的80%左右。顯然,過低的進(jìn)水有機(jī)物濃度和水量、過高的污泥濃度導(dǎo)致了污泥負(fù)荷偏低,從而推斷低負(fù)荷是引起污泥膨脹的主要原因,應(yīng)依此采取相應(yīng)的控制措施。

2控制污泥膨脹的方法和過程

污泥膨脹控制開始,由于膨脹的惡化及MISS不斷增長(zhǎng),此時(shí)兩池的SV均已達(dá)到了90%以上。首先為保證出水效果,在停止曝氣前l(fā)Omin向SBR池投加氫氧化鈣(按1:200的比例),通過其凝聚作用來提高污泥的壓密性以改善污泥沉降性能。在接下來的潷水過程中,將水位潷至潷水器所能到達(dá)的最低位(潷水深度為原來的3倍),這樣在進(jìn)水量不變的情況下,排出比由1:4升至1:2,使稀釋倍數(shù)降低,提高了基質(zhì)初始濃度。另外充分利用閑置期,將機(jī)動(dòng)潛污投入SBR池中進(jìn)行強(qiáng)制排泥(剩余污泥被排入閑置池中進(jìn)行消化處理),同時(shí)疏通排泥管以確保每天的正常徘泥。經(jīng)過4個(gè)周期的運(yùn)行,到22日泡沫現(xiàn)象雖未有明顯改觀,但各池SV均停止了增長(zhǎng)。這說明對(duì)污泥膨脹原因的分析是正確的,采取的措施提同珩的。

通過繼續(xù)強(qiáng)制排泥使MLSS逐漸回落到3000mg/L左右,并縮短充水時(shí)間(由啟動(dòng)l臺(tái)提升泵改為2臺(tái)),進(jìn)一步提高基質(zhì)初始濃度,將曝氣時(shí)間減至6.0h增大了濃度梯度,避免了曝氣結(jié)束后污泥負(fù)荷過低而利于絲狀菌生長(zhǎng)。20天后(氧化鈣停止投加),水面懸浮的黃褐色污泥已基本消失,SV/亦緩慢下降,出水COD降至120mg/L以下。鏡檢觀察到絲狀菌已明顯衰減。由叢生狀變?yōu)榉稚睿糠謫沃σ颜蹟喑缮⑺槎讨Α4藭r(shí),泡沫量也開始減少,間或有水面露出。此后每天仍穩(wěn)定地排除剩余污泥(MLSS控制在3000mg/L左右)并保持其他措施不變。

開始SVI持續(xù)下降,泡沫也隨時(shí)間的推移而衰減,到曝氣后期主要集中在曝氣頭上方水面區(qū)域,由于粘帶的污泥絮體減少其顏色也由暗變亮。再過十天后,兩SBR池的SVI都降到了200mL/z以下,出水COD也已穩(wěn)定在100mg/L以內(nèi)。鏡檢發(fā)現(xiàn)污泥恢復(fù)到了原來的菌膠團(tuán)正常狀態(tài),且絲狀菌基本消失,僅有少量短碎單枝夾裹在污泥中;草履蟲和豆形蟲等這些只有在污泥性能不好時(shí)才出現(xiàn)的微生物也大為減少。污泥膨脹已得到有效控制。以后控制每天的排泥量,保證MLSS在3000mg/L左右,系統(tǒng)一直運(yùn)行穩(wěn)定,膨脹再也沒有生。四個(gè)月月后,來水水質(zhì)冰量逐漸正常,又恢復(fù)了三池運(yùn)行及原來的運(yùn)行參數(shù)。針對(duì)情況變化,始終著重于通過污泥負(fù)荷的控制來調(diào)整工藝,確保了系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。

3污泥膨脹及控制機(jī)理

和菌膠團(tuán)細(xì)菌相比,絲狀菌具有比表面積大和在低底物濃度時(shí)競(jìng)爭(zhēng)生長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)明顯的特性,因而低有機(jī)負(fù)荷被認(rèn)為是引起污泥膨脹的重要因素。SBR法能有效抑制絲狀菌生長(zhǎng)的關(guān)鍵在于反應(yīng)器內(nèi)存在較高的有機(jī)底物濃度梯度(在時(shí)間上),同時(shí)對(duì)應(yīng)存在著一個(gè)變化的污泥負(fù)荷,這一非穩(wěn)態(tài)的過程不利于絲狀菌競(jìng)爭(zhēng)生長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)的發(fā)揮。在本例中,0.05 kgBOD/(kgMLSS˙西的負(fù)荷在SBR工藝設(shè)計(jì)中已屬低負(fù)荷范圍;當(dāng)來水有機(jī)物濃度較低時(shí),偏小的排出比(1:4)又使混合液進(jìn)一步被稀釋;由給出數(shù)據(jù)不難算出。COD實(shí)際濃度變化為80~250mg/L(設(shè)計(jì)出水COD為80 mg/L),不能形成較高的濃度梯度;而對(duì)于高出設(shè)計(jì)近一倍多的污泥濃度則污泥負(fù)荷更低且基本沒有梯度變化,上述這些情況都無法對(duì)絲狀菌形成抑制。低負(fù)荷必然又對(duì)應(yīng)著長(zhǎng)泥齡,這又利于絲狀菌(比增長(zhǎng)速率小于膠團(tuán)細(xì)菌)在反應(yīng)器內(nèi)的停留、生長(zhǎng)。同時(shí),低負(fù)荷下相對(duì)較高的溶解氧濃度也利于絲狀菌(絕大多數(shù)為專性好氧菌)生長(zhǎng)。

伴隨污泥膨脹的發(fā)生出現(xiàn)了嚴(yán)重的泡沫現(xiàn)象,這主要是由絲狀菌(呈絲狀或枝狀)的過度生長(zhǎng)引起的,絲網(wǎng)與氣泡、絮體顆粒混合成的泡沫具有穩(wěn)定、持續(xù)、較難控制的特點(diǎn)。當(dāng)絲狀菌的生長(zhǎng)受到抑制即污泥膨脹得到控制時(shí),泡沫也會(huì)隨之減弱。泡沫表征的變化也為污泥膨脹的發(fā)生和控制起到了較好的指示作用。SBR工藝不易發(fā)生污泥膨脹,但并不排除其發(fā)生的可能性。在實(shí)際操作中,應(yīng)對(duì)廢水水質(zhì)、運(yùn)行條件和絲狀菌過度生長(zhǎng)之間的關(guān)系予以重視,充分利用工藝優(yōu)勢(shì)加以調(diào)整。同時(shí),此次控制污泥膨勝的成功經(jīng)驗(yàn)也表明,SBR法比傳統(tǒng)活性污泥工藝在控制污泥膨脹方面更具可操作性,進(jìn)一步凸現(xiàn)了該工藝的優(yōu)點(diǎn)。

4結(jié)束語

總之,SBR工藝主要是通過基質(zhì)控制來抑制絲狀菌的過度生長(zhǎng),使菌膠團(tuán)細(xì)菌在系統(tǒng)中處于競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因此,對(duì)于處理易生物降解和溶解性有機(jī)廢水的高負(fù)荷SBR系統(tǒng)。要確保其溶解氧的充足供給,并考慮合醐整運(yùn)行以降低負(fù)荷。伴隨污泥膨脹的發(fā)生,出現(xiàn)了嚴(yán)重的泡沫現(xiàn)象。當(dāng)絲狀菌的生長(zhǎng)受到抑制,污泥膨脹得到控制時(shí),泡沫現(xiàn)象也會(huì)隨之減弱。泡沫表征的變化為膨脹的發(fā)生和控制也起到了較好的指示作用。SBR工藝不易發(fā)生污泥膨脹,但并不排除其發(fā)生的可能性。根據(jù)微生物的生長(zhǎng)特點(diǎn),改善其生長(zhǎng)環(huán)境,有效地控制絲狀菌繁殖,充分利用工藝優(yōu)勢(shì)加以調(diào)整才能更好地防止污泥膨脹的發(fā)生。

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