0 概況
山西晉豐煤化工有限責(zé)任公司有2套“18.30”,其中第二套裝置半水煤氣脫硫設(shè)計(jì)為兩個(gè)脫硫塔串聯(lián),每個(gè)塔配有一個(gè)再生槽。半水煤氣脫硫采用888脫硫法,處理氣量為100000Nm3/h。為了適應(yīng)燒高硫煤要求,2010年10月利用限電停車機(jī)會(huì)將一次脫硫進(jìn)行改造。
1 改造后脫硫系統(tǒng)主要設(shè)備參數(shù)
脫硫塔A
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DN6000 H=33947 填料:一段為格柵填料GS-5型6m,二段為格柵填料GS-4型5m,三段為格柵填料GS-3型6m 一臺(tái)
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脫硫塔B
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DN5600 H=33595 填料:一段為格柵填料GS-6型6m,二段為格柵填料GS-5型6m,三段為格柵填料GS-3型6m 一臺(tái)
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貧液槽
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DN7000 H=9105 一臺(tái)
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富液槽
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DN7000 H=5605 一臺(tái);DN4000 H=5600 一臺(tái);DN6000 H=5500 兩臺(tái)
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再生槽
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H=10143 DN8200/DN7400/DN6400 高:(1200/2200)/2850/8000
共兩臺(tái),每臺(tái)各裝噴射器26只
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貧液泵
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Q=720m3/h H=71m N=200KW 5臺(tái)
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富液泵
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Q=720m3/h H=71m N=200KW 5臺(tái)
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2 改造后存在的問(wèn)題及處理措施
改造前公司因節(jié)電將貧、富液泵葉輪車小,原葉輪直徑為476mm,后車小至435mm。根據(jù)葉輪切割定律【1】,現(xiàn)單臺(tái)貧、富液泵額定流量約為658m3/h,揚(yáng)程約為59.3m。
改造后我廠只使用888脫硫催化劑,栲膠與礬停加。剛開車進(jìn)口硫化氫1.5g/m3左右,再生槽沒(méi)有一點(diǎn)泡沫,因提前制液將溶液總堿度及888濃度提的較高,故出口硫化氫能控制在指標(biāo)內(nèi)。后通過(guò)提高再生溫度、降低再生槽液位等方法,再生槽還是沒(méi)有泡沫,一直持續(xù)了3天,3天內(nèi)硫黃只出了120Kg。
后來(lái)仔細(xì)分析原因,認(rèn)為是再生槽尾管加高過(guò)長(zhǎng),且因富液泵葉輪車小后使再生壓力低,造成尾管處?kù)o壓偏低。由于我廠再生槽噴射器是低位安裝,如果改為高位安裝,工作量較大且時(shí)間較長(zhǎng),后決定在現(xiàn)有基礎(chǔ)上將再生槽尾管割短。通過(guò)參考【2】及在噴射器入口管端、噴嘴口及尾管末端運(yùn)用伯努利方程【3】進(jìn)行核算,結(jié)合我廠實(shí)際情況決定將噴射器尾管割掉800mm,使尾管末端靜壓控制在20mH2O,投入運(yùn)行后再生系統(tǒng)正常。再生壓力在0.4MPa時(shí),噴射器吸入口負(fù)壓由原來(lái)的215mmHg變?yōu)楝F(xiàn)在的260mmHg。
3 改造后工藝控制及出現(xiàn)的問(wèn)題
3.1 進(jìn)出口硫化氫含量見(jiàn)下表
時(shí)間
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進(jìn)口硫化氫
mg/m3
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出口硫化氫
mg/m3
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2010.11
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985
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100
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2010.12
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1248
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100
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2011.1
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1356
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100
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2011.2
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1974
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110
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2011.3
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1489
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110
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注:以上數(shù)據(jù)為全月平均值(全低變)
其中2011年3月22日,進(jìn)口硫化氫最高為2700mg/m3左右,出口仍能穩(wěn)定在110 mg/m3左右。
3.2溶液組分控制
時(shí)間
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總堿度
g/L
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pH
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888
ppm
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HS-
g/L
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電位
mv
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2010.11
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20.8
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8.67
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12.55
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0.02
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-91.5
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2010.12
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16.8
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8.51
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4.9
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0.014
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-85.7
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2011.1
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21.8
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8.64
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3.2
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0.007
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-91.1
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2011.2
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20.8
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8.76
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2.22
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0.02
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-86.7
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2011.3
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23.5
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8.64
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2.33
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0.011
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-83.2
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注:以上數(shù)據(jù)為全月平均值
3.3副鹽含量
時(shí)間
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Na2S2O3
g/L
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Na2SO4
g/L
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NaCNS
g/L
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2010.11
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6.1
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30.8
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29.4
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2010.12
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17.35
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25.2
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31.5
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2011.1
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37.35
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30.2
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35.9
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2011.2
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77.03
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39.8
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34
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2011.3
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111.1
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16
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40.2
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注:以上數(shù)據(jù)為全月平均值
從以上數(shù)據(jù)看出,副鹽Na2SO4和NaCNS的含量基本穩(wěn)定,但Na2S2O3的含量急劇上升。
2011年3月24日分析,再生槽混合器進(jìn)口富液中HS-濃度為0.038g/L,而貧液中HS-濃度為0.037g/L,這說(shuō)明Na2S2O3上漲的主要原因并不是未被氧化的HS-進(jìn)入再生槽發(fā)生副反應(yīng),且HS-進(jìn)入再生槽發(fā)生副反應(yīng)生成Na2S2O3的幾率很小。經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)整理判斷上漲的Na2S2O3原因?yàn)椋?
(1)進(jìn)口硫化氫波動(dòng)時(shí)未能及時(shí)調(diào)整純堿及888脫硫催化劑的加入量;(2)888脫硫催化劑加入量偏大,導(dǎo)致溶液過(guò)氧化,電位升高;(3)過(guò)分降低了貧液中HS-的濃度,結(jié)合之前生產(chǎn)狀況,只要貧液中HS-離子濃度控制在0.2g/L以內(nèi),Na2S2O3的含量可趨于穩(wěn)定。
因再生槽備用噴射器少,疏通次數(shù)比較頻繁,下一步準(zhǔn)備再上一個(gè)小再生槽進(jìn)一步加強(qiáng)溶液再生,改善貧液質(zhì)量。
4 調(diào)整思路與方法
(1)嚴(yán)格控制溶液溫度為35~38℃,合理調(diào)整脫硫塔、富液槽液位及溶液循環(huán)量,在保證脫硫塔噴淋密度的前提下,盡可能提高溶液在富液槽及再生槽中的停留時(shí)間,現(xiàn)雙塔溶液循環(huán)量均為1150~1200m3/h。
(2)適當(dāng)向脫硫液中加入栲膠,采用888+栲膠脫硫。若栲膠濃度低,則溶液電位高,溶液硫容低,副反應(yīng)生成幾率較大,栲膠消耗暫定為每脫除1KgH2S消耗栲膠16.6g,現(xiàn)栲膠濃度為0.9~1.0g/L。
(3)根據(jù)每天貧液中HS- 濃度分析確定888加入量,將貧液中HS- 濃度控制在0.1~0.17g/L之間。
(4)根據(jù)氣量及進(jìn)口硫化氫的含量確定每班純堿加入量,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的摸索,現(xiàn)定為每脫除1KgH2S消耗純堿500g左右,且溶液總堿度基本保持不變。
(5)控制貧液電位在-90mv以下,即合理調(diào)整并及時(shí)疏通噴射器,在總堿度不變情況下,盡量提高溶液pH值來(lái)降低貧液電位。
經(jīng)過(guò)一周的調(diào)整,溶液中Na2S2O3的含量由126g/L降為現(xiàn)在的103g/L,且888加入量能控制為每脫除1KgH2S消耗0.8~0.9g之間,整個(gè)脫硫系統(tǒng)阻力為35mmHg左右,由于循環(huán)水水質(zhì)差,其中冷卻清洗塔阻力為30mmHg。
5 結(jié)論
(1)888脫硫催化劑載氧性能好,氧化性較強(qiáng),若加入量控制不合適會(huì)造成貧液電位升高,Na2S2O3甚至Na2SO4含量急劇上升,最好配合栲膠混合使用。從運(yùn)行效果看,使用888脫硫催化劑后,再生槽浮選硫顆粒較大,泡沫粘度減小,便于分離回收,且貧液中懸浮硫含量一直穩(wěn)定在0.5g/L以下。
(2)我廠888分析方法采用雙波長(zhǎng)比色法,可能由于在樣品取樣處理中由于空氣氧化導(dǎo)致析硫或者測(cè)量過(guò)程中液池密封不好導(dǎo)致分析數(shù)據(jù)部準(zhǔn)確。但可通過(guò)控制貧液中HS- 濃度來(lái)調(diào)整888的加入量。
(3)從我廠運(yùn)行數(shù)據(jù)來(lái)看,Na2S2O3生成的主要原因?yàn)樨氁弘娢黄哌^(guò)氧化所致,而HS-進(jìn)入再生槽中發(fā)生副反應(yīng)生成的幾率很小,連1%都不到。
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