4月10日,記者走進(jìn)金陵石化Ⅰ催化裂化生產(chǎn)區(qū)西側(cè),抬頭看50多米高的煙囪上,煙氣變成了水蒸氣,股股“白煙”映在湛藍(lán)的天空猶如悠閑的飛天。該公司“碧水藍(lán)天”項目之一的催化煙氣脫硫裝置,平均脫硫率達(dá)90.2%,至今已連續(xù)滿負(fù)荷運行100天,減少二氧化硫排放150噸。
目前,裝置每小時處理煙氣13.96萬標(biāo)準(zhǔn)立方,平均每天減少催化裂化二氧化硫排放1.5噸。經(jīng)過處理的脫硫塔出口凈煙氣中二氧化硫排放濃度為每標(biāo)準(zhǔn)立方60毫克,遠(yuǎn)低于國家《大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》所要求的每標(biāo)準(zhǔn)立方150毫克。
該公司煉油二部在裝置建設(shè)時期就開展了操作知識技能的系統(tǒng)培訓(xùn),27名職工個個考核過關(guān),完全適應(yīng)崗位操控要求。在裝置一次開車成功后,又針對裝置的現(xiàn)場流程、特殊單體設(shè)備的操作規(guī)范,實施了新一輪優(yōu)化操作培訓(xùn),確保穩(wěn)定運行。操作人員按照“勤巡檢、細(xì)檢查、常保養(yǎng)”的要求,針對同類裝置出現(xiàn)的煙囪管壁腐蝕減薄問題,定期對脫硫塔煙囪進(jìn)行壁厚檢測,對比數(shù)據(jù)調(diào)整操作,保證裝置安全運行。技術(shù)人員跟蹤實際操作數(shù)據(jù),及時分析研究操作調(diào)整,不斷優(yōu)化生產(chǎn)條件,煙氣脫硫率從一開始的83.5%提高到現(xiàn)在的最高95.6%。
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